
海生集團(tuán)明達(dá)玻璃(成都)有限公司現(xiàn)有兩條德國阿登納高端離線Low-E鍍膜玻璃生產(chǎn)線,可生產(chǎn)單銀Low-E、雙銀Low-E、陽光膜等高附加值的節(jié)能產(chǎn)品,全年鍍膜玻璃產(chǎn)量超過1200萬平方米。隨著建筑工程技術(shù)的發(fā)展,超大超長Low-E鍍膜玻璃在商業(yè)建筑、高檔住宅、公共設(shè)施等領(lǐng)域的應(yīng)用正在不斷擴(kuò)大,但西南地區(qū)極少有廠家向市場供應(yīng)超大超長鍍膜產(chǎn)品。為滿足日益增長的市場需求,公司決定對鍍膜二線實施技術(shù)升級改造,使之具備超大超長板面的生產(chǎn)能力。

為確保工作有序推進(jìn),公司成立了由王偉榮副總經(jīng)理擔(dān)任組長的技改領(lǐng)導(dǎo)小組,指導(dǎo)、部署、安排升級改造工作,并組建了由玻璃加工廠鍍膜車間、工務(wù)車間、管理課等部門主管和工程技術(shù)人員參加的技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊,負(fù)責(zé)具體實施改造方案制定、設(shè)備采購安裝、PLC控制程序編寫調(diào)試等工作。

通過前期周密準(zhǔn)備,在上片段真空吸吊機(jī)、下片段堆垛機(jī)、PLC數(shù)字I/O模塊、蝶閥、連接法蘭等硬件設(shè)備就位后,設(shè)備原供應(yīng)商阿登納工程師對主線和上下片傳輸軟件進(jìn)行升級,在原有系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加超長模式。由于玻璃板面較長,跨越傳輸段較多,極易造成傳輸不同步,致使玻璃產(chǎn)生擦傷,為解決同步問題,公司技術(shù)攻關(guān)團(tuán)隊集智攻關(guān),發(fā)揚(yáng)“敢想敢試、連續(xù)奮戰(zhàn)”的精神,與阿登納工程師一起放棄休息時間,加班加點研討解決方案。通過大家精誠協(xié)作,多次推演,反復(fù)測試,持續(xù)優(yōu)化PLC控制程序,于3月28日成功攻克技術(shù)難關(guān),鍍膜二線12m超長模式試車成功,解決了同步問題,目前可生產(chǎn)的最大規(guī)格尺寸為3300×12000(15mm)。

此次鍍膜二線升級改造取得重大突破,標(biāo)志著公司具備了生產(chǎn)超大超長Low-E鍍膜玻璃的能力,填補(bǔ)西南地區(qū)12m超大超長鍍膜玻璃市場空白,滿足了市場對高端產(chǎn)品的需求,提高了公司產(chǎn)品盈利能力。下一步,公司將加大三銀鍍膜玻璃等新產(chǎn)品的研發(fā)力度,為市場提供更加綠色環(huán)保、高效節(jié)能的產(chǎn)品。
